一直以來,廣西新材料生產用的原料是A礦,價格偏高,且礦源不穩定,易引起產品質量波動。為改變現狀,該公司近期開始試用B礦,經過摸索以及“軟硬件”上不斷地改造優化,試用效果達到預期目標,初戰告捷。
由于B礦礦粉細,鈦白一分廠酸解工序又無預混系統,使酸解反應激烈且反應不完全,對此,公司改變傳統思維,將高濃度硫酸改為濃度相對較低的硫酸,并為空壓機增加冷卻器,輔助降溫,防止酸解過激反應。同時對兩條生產線的濃酸計量槽進行改造,增加溢流口,減少人為誤差,固定投酸量,并采取以酸定礦的方式穩定酸礦比,保證酸解質量。
在使用B礦過程中,為確保產品質量,技術人員及時調整工藝,適當延長酸解的成熟時間,并在成熟時打開部分空壓機冷卻物料溫度,以防止因溫度過高而發生早期水解。此外公司還對鈦白二分廠的附屬設備進行改造,對包裝雷蒙機滾軸以及進料模式進行技改,為穩定產品質量提供硬件保障。公司還嚴格控制生產過程,尤其是在酸解工序,改變酸解浸取時淡鈦液的加入方式,經常分析測定淡鈦液濃度并加以控制,低于規定指標范圍不能用于生產。
經過一段時間的試用,公司產品質量穩定。目前,與A礦相比,B礦礦源穩定,每噸可節約成本400元,且大袋包裝可采用鏟車卸礦,勞動強度降低,人工減少一半。廣西新材料還將持續改進,全面推廣使用B礦,從源頭上穩定產品質量,降低生產成本。